JP5461144B2 - 希ガスの精製方法 - Google Patents
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Description
従って、本発明が解決しようとする課題は、圧力損失が大きくなる原因を解明し、希ガスに不純物が多く含まれている場合であっても、圧力損失の上昇を抑制できる精製方法を提供することである。
また、第1のゲッタ材と希ガスの接触時間が、第2のゲッタ材と希ガスの接触時間よりも短く設定することが好ましい。第1のゲッタ材の充填長は、通常は30〜300mm、第2のゲッタ材の充填長は、通常は100〜1000mmである。精製の際の希ガスの空筒線速度は、通常は200cm/sec以下、好ましくは100cm/sec以下である。
(精製装置の製作)
第1のゲッタ材として市販のスポンジチタンからなるゲッタ材を用い、第2のゲッタ材として、ジルコニウム70重量%、バナジウム30重量%となるように金属を混合し、高周波誘導加熱炉によりアルゴン減圧雰囲気下で溶解して合金塊を製作し、粒径1.7〜4mmに粉砕したゲッタ材を調製した。内径32mmのステンレス鋼(SUS316L)製の図1に示すような構成の精製筒の上流側に、第1のゲッタ材を充填長が50mmとなるように、下流側に第2のゲッタ材を充填長が450mmとなるように充填し、精製筒の内部をアルゴンガスで置換した。
予めアルゴン気流中600℃でゲッタ材の活性化処理を行なった。次に、ヒータによりゲッタ材を所定の温度に加熱した後、不純物として、酸素2.6ppm、窒素52ppm、メタン2.6ppm、一酸化炭素2.6ppm、二酸化炭素2.6ppm、水素2.6ppm、水蒸気65ppmを含むアルゴンを、希ガス導入ラインから0.4MPaの加圧下18L/minの流量で供給した。この間、精製希ガス抜出しラインから排出するガスの一部をサンプリングし、不純物が検出されないことをガスクロマトグラフにより確認するとともに、精製筒の圧力損失を測定した。その結果(時間の経過による圧力損失の増加状況)を図2に示す。尚、アルゴンの精製中、第1のゲッタ材の温度は480℃、第2のゲッタ材の温度は500℃であった。
実施例1の精製装置の製作において、第1のゲッタ材として市販のスポンジジルコニウムからなるゲッタ材を用いたほかは実施例1と同様にして精製装置を製作した。この精製装置を用いたほかは実施例1と同様にしてアルゴンの精製試験を行なった。その結果、時間の経過による圧力損失の増加状況は、ほぼ実施例1と同様であり、20000時間経過しても圧力損失の増加は10KPa未満であった。尚、この間、精製希ガス抜出しラインから排出するガスから、不純物は検出されなかった。
実施例1の精製装置の製作において、第1のゲッタ材として市販の球状チタンからなるゲッタ材を用いたほかは実施例1と同様にして精製装置を製作した。第1のゲッタ材の充填層の空隙率は、第2のゲッタ材の空隙率より約1.2倍大きかった。この精製装置を用いたほかは実施例1と同様にしてアルゴンの精製試験を行なった。その結果、時間の経過による圧力損失の増加状況は、実施例1より少し大きかったが、20000時間経過しても圧力損失の増加は50KPa未満であった。尚、この間、精製希ガス抜出しラインから排出するガスから、不純物は検出されなかった。
実施例1の精製装置の製作において、第2のゲッタ材として、ジルコニウム70重量%、バナジウム25重量%、鉄5重量%の合金からなるゲッタ材を調製し用いたほかは実施例1と同様にして精製装置を製作した。この精製装置を用いたほかは実施例1と同様にしてアルゴンの精製試験を行なった。その結果、時間の経過による圧力損失の増加状況は、ほぼ実施例1と同様であり、20000時間経過しても圧力損失の増加は10KPa未満であった。尚、この間、精製希ガス抜出しラインから排出するガスから、不純物は検出されなかった。
実施例1の精製装置の製作において、第2のゲッタ材として、ジルコニウム70重量%、バナジウム25重量%、チタン5重量%の合金からなるゲッタ材を調製し用いたほかは実施例1と同様にして精製装置を製作した。この精製装置を用いたほかは実施例1と同様にしてアルゴンの精製試験を行なった。その結果、時間の経過による圧力損失の増加状況は、ほぼ実施例1と同様であり、20000時間経過しても圧力損失の増加は10KPa未満であった。尚、この間、精製希ガス抜出しラインから排出するガスから、不純物は検出されなかった。
実施例1の精製装置の製作において、第1のゲッタ材を用いなかったほかは実施例1と同様にして精製装置を製作した。この精製装置を用いたほかは実施例1と同様にしてアルゴンの精製試験を行なった。その結果、図2に示すように、7000時間経過した後、圧力損失は急激に増加することが確認された。尚、ゲッタ材には不純物の除去能力が残っていたが、圧力損失増加のためアルゴンの精製を中止した。
2 第1のゲッタ材の充填部
3 第2のゲッタ材の充填部
4 ヒータ
5 希ガス導入ライン
6 精製希ガス抜出しライン
Claims (4)
- 酸素、及び窒素、炭化水素、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、水蒸気から選ばれる1種以上のガスを不純物として含む希ガスを、加熱下でゲッタ材と接触させて、該希ガスに含まれる不純物を除去する希ガスの精製方法であって、不純物を含む希ガスを、第2のゲッタ材よりも不純物に対する反応性が低く空隙率が高い、スポンジ状の単一の金属からなる第1のゲッタ材と接触させて該希ガスから酸素を除去した後、第1のゲッタ材よりも不純物に対する反応性が高く空隙率が低い、ジルコニウム及びバナジウムを含む合金からなる第2のゲッタ材と接触させて該希ガスから酸素以外の不純物を除去することを特徴とする希ガスの精製方法。
- 第2のゲッタ材が、ジルコニウム及びバナジウムのほか、鉄、コバルト、ニッケル、クロム、チタン、及びアルミニウムから選ばれる1種以上の金属を含む合金からなるゲッタ材である請求項1に記載の希ガスの精製方法。
- 第1のゲッタ材と希ガスの接触温度が、第2のゲッタ材と希ガスの接触温度よりも低い請求項1に記載の希ガスの精製方法。
- 第1のゲッタ材と希ガスの接触時間が、第2のゲッタ材と希ガスの接触時間よりも短い請求項1に記載の希ガスの精製方法。
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