CN203569052U - 焦炉煤气精制工序切换装置 - Google Patents
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Abstract
焦炉煤气精制工序切换装置属于焦炉煤气精制设备,尤其涉及焦炉煤气精制工序切换装置。特点是输入管设三通a、三通b,三通a和三通b之间设置阀门A,连接管设三通c、三通d,三通c和三通d之间设置阀门B,输出管设三通e、三通f,三通e和三通f之间设置阀门C,支管I设阀门D分别与三通a、三通d连接,支管II设阀门E分别与三通b、三通e连接,支管III设阀门F分别与三通c、三通f连接。启闭相关的阀门,可以实现脱硫脱萘工序先后顺序的切换。优点是:切换操作方便,灵活,可根据环境温度、原料焦炉煤气杂质含量、脱硫和脱萘单元吸附剂使用情况,交换两单元先后顺序;延长设备使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型属于焦炉煤气精制设备,尤其涉及焦炉煤气精制工序切换装置。
背景技术
焦炉煤气在焦化厂经过净化处理,焦油、萘、硫化氢等大多已去除,可直接供各种炉窑做燃料,但若用作冷轧、硅钢、不锈钢等高端产品的炉窑,以及连铸切割、制取高纯氢气气源时,必须做进一步精制处理。
目前主要有两种精制工艺,一是先脱萘(TSA工艺)后脱硫(干法脱硫)工艺,TSA单元吸附塔内装填的主吸附剂是活性炭,而活性炭在有足够氧或水的条件下就成了脱硫的载体,并析出单质硫。据采样分析,当TSA单元在前时,该单元脱硫效率可达50%以上,缺点是:
1)脱萘塔中主吸附剂是活性炭,活性炭不仅具有良好的脱萘功能,脱硫效率也能达50%,后者被活性炭吸附后,再生过程中无法完全解吸,不仅逐渐降低活性炭的吸附容量、还会造成吸附剂床层板结,增大系统阻损;
2)再生过程中,大多单质硫混杂在焦油、萘等杂质中离开床层,随着温度降低而凝结成坚硬的固体,沉积在解吸气管道内,堵塞并腐蚀管道,同时造成阀门开关故障、严密性差;
3)吸附剂易饱和,再生频繁,再生气消耗大。
二是先脱硫后脱萘工艺,需增设原料焦炉煤气电捕焦油器、将脱硫单元放在TSA单元前,改善TSA单元工作条件的布置模式,缺点是:
1)设置了电捕焦油器,但仍有部分杂质会进入精制装置。当脱硫单元在前时,脱硫剂往往因单质硫和其它杂质包覆而失去活性,并造成脱硫床层阻力上升,直接影响供气,这种状况在春夏季节尤为明显;
2)当脱硫单元在前时,该单元负荷几乎翻番,脱硫剂表面易被氧化还原所产生的单质硫覆盖,而失去活性,以上两点的存在,使脱硫剂使用寿命缩短50%左右;
3)更换脱硫剂过程中,必然出现精制焦炉煤气中硫化氢超标的问题,可能影响用户产品质量。
发明内容
为了克服现有技术存在的缺陷,本实用新型的目的是提供一种焦炉煤气精制工序切换装置,实现脱萘、脱硫工序的切换,减少焦炉煤气中的硫、萘含量。
焦炉煤气精制工序切换装置,包括脱硫装置和脱萘装置,脱硫装置一端由输入管连接供气站,另一端由连接管与脱萘装置连接,脱萘装置由输出管与用户站连接,其特点是在输入管上设三通a、三通b,在三通a、三通b之间设置阀门A,连接管上设三通c、三通d,在三通c、三通d之间设置阀门B,输出管上设三通e、三通f,三通e、三通f之间设置阀门C,支管I设阀门D分别与三通a、三通d连接,支管II设阀门E分别与三通b、三通e连接,支管III设阀门F分别与三通c、三通f连接。开通阀门A、阀门B、阀门C,关闭阀门D、阀门E、阀门F,进行先脱硫后脱萘;开通阀门D、阀门E、阀门F,关闭阀门A、阀门B、阀门C,进行先脱萘后脱硫。
与现有技术相比,优点是:
1)解吸气管道堵塞、混合煤气管网腐蚀情况得到有效遏制,其中解吸气管中堵塞物较疏松,容易清理;
2)阀门开关故障、严密性差的问题得到根除,生产稳定性很好;
3)通过工序切换,吸附剂、脱硫剂板结造成床层阻力大的现象减少;
4) TSA单元活性炭使用寿命由过去的2~3年延长到目前的4年,提高25~50%,延长设备使用寿命;
5)切换操作方便,灵活,可根据环境温度、原料焦炉煤气杂质含量、脱硫和脱萘单元吸附剂使用情况,交换两单元先后顺序。
附图说明
图1是焦炉煤气精制工序切换装置结构示意图。
图中:1-输入管、2-三通a、3-三通b、4-脱硫装置、5-三通c、6-连接管、7-三通d、8-脱萘装置、9-三通e、10-三通f、11-输出管、12-阀门A、13-支管I、14-阀门D、15-阀门B、16-阀门C、17-支管II、18-阀门E、19-支管III、20-阀门F。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本实用新型作进一步的描述。
实施例 由图1可以看出,焦炉煤气精制工序切换装置,包括脱硫装置4和脱萘装置8,脱硫装置一端由输入管1连接供气站(图中未标出),另一端由连接管6与脱萘装置连接,脱萘装置由输出管11与用户站(图中未标出)连接,其特点是在输入管上设三通a2、三通b3,在三通a、三通b之间设置阀门A12,连接管上设三通c5、三通d7,在三通c、三通d之间设置阀门B15,输出管上设三通e9、三通f10,三通e、三通f之间设置阀门C16,支管I13设阀门D14分别与三通a、三通d连接,支管II17设阀门E18分别与三通b、三通e连接,支管III19设阀门F20分别与三通c、三通f连接。开通阀门A、阀门B、阀门C,关闭阀门D、阀门E、阀门F,进行先脱硫后脱萘;开通阀门D、阀门E、阀门F,关闭阀门A、阀门B、阀门C,进行先脱萘后脱硫。
Claims (1)
1. 焦炉煤气精制工序切换装置,包括脱硫装置(4)和脱萘装置(8),脱硫装置一端由输入管(1)连接供气站,另一端由连接管(6)与脱萘装置连接,脱萘装置由输出管(11)与用户站连接,其特征在于:在输入管上设三通a(2)、三通b(3),在三通a、三通b之间设置阀门A(12),连接管上设三通c(5)、三通d(7),在三通c、三通d之间设置阀门B(15),输出管上设三通e(9)、三通f(10),三通e、三通f之间设置阀门C(16),支管I(13)设阀门D(14)分别与三通a、三通d连接,支管II(17)设阀门E(18)分别与三通b、三通e连接,支管III(19)设阀门F(20)分别与三通c、三通f连接。
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